服务电话:
15221406036
产品展示
首页 > 产品展示 > 西门子 > 西门子S120驱动 > 西门子模块6SL3055-0AA00-5AA0

西门子模块6SL3055-0AA00-5AA0

产品简介:西门子模块6SL3055-0AA00-5AA0
几点体会和设计中应注意的问题
(1)采用变频控制后,实现了压缩机的软起动,减小了起动电流对电网的冲击;节电效果明显,1年内可回收全部投资。
(2)采用PLC后,组成闭环自控系统,实现自动调节,运行更加稳定可靠
(3)变频器、PLC、接触器等可安装在一台控制柜内,可就地或远控操作,方式简单灵活。

更新时间:2022-12-05
浏览次数:259
厂商性质:代理商
详情介绍
品牌Siemens/西门子应用领域化工,电子,电气
产地德国品牌西门子

西门子模块6SL3055-0AA00-5AA0

单机额定功率75kW,一开一备运行方式,而在实际生产中只需大约45kW输出功率。压缩机在低于额定工况下运转,负载率较低,而且其风压与流量大小要靠手动阀调节,操作困难,也浪费大量电能。为此,考虑采用变频调速技术进行改造,用PLC实现自动调节和各种控制功能。运行实践证明,该方案稳定可靠,经济效果明显。
  
    
 工艺要求
  
    (1)
正常生产过程中,2台压缩机应至少有1台运行,即使在相互切换时,也不允许发生两台机器全部停止的现象。
   
    (2)
保持压缩机出口压力在预定值上。
   
    (3)
能实现对压缩机运行状态进行分析,以实现预测性检修。
  
    
 系统控制原理
  
    (1)
工艺专业设定压缩机管网正常出口压力为P1,而现场实际测定压力为P2,根据ΔP(=P2-P1)值大小由PLCPID功能模块进行PID运算,控制变频器来改变电动机转速,达到所要求的压力。当ΔP0时,现场压力偏高,则提高变频器输出频率,使电动机转速加快,提高实际风压;当ΔP0时,现场压力偏低,则使转速降低,ΔP减小。这样不断调整,使ΔP趋于0,现场实际压力在设定压力附近波动,保证压力稳定。系统结构如图1


    (2)
压缩机长期运行,造成各部件间隙变大,这样引起的振动会越来越大,容易造成压缩机各部件的损坏。由PLC对现场振动情况进行判断分析,可提前对压缩机进行计划性维护保养,这样可大大延长设备的使用寿命,提高设备运行可靠性,减少设备故障引起的非计划性停车。
  
   
  设计方案
  
    
该方案主要由1Siemens ECO1-7500/3变频器、1S7-200PLC(CPU215/216,配套EM235扩展模块)以及接触器、操作按钮、1台现场压力变送器和2台振动测量装置(振动变送器)组成,用PLC实现压缩机出口压力单回路闭环PID控制以及压缩机起动、停止、切换、故障处理等各种电气控制功能,由振动变送器对压缩机状态进行监控分析,以实现预测性维护维修。主回路如图2


    
    (1)PID
运算功能的实现
    S7-200
系列中CPU215/216具有32位浮点运算指令和内置PID调节运算指令等特殊功能。使用时,只需在PLC内存中填写1PID控制参数表(见下表),再执行指令:PID TABLE, LOOP,即可完成PID运算。其中操作数TABLE使用变量存储器VBx,用来指明控制环的起始地址;操作数LOOP是控制环号(常数,07)。编号为24567的参数固定不变,可在PLC主程序中设定;编号为1389的参数具有实时性,须在调用PID指令时填入。


  
    
由于S7-200输入和输出为开关量,而变频器、压力变送器和振动变送器的信号为模拟量,因此EM235模块要实现D/A转换。一个EM235模块可同时扩展3路模拟量输入通道(1路压力信号,2路振动信号)1路模拟量输出通道(接至变频器)
  
    (2)
起动
    M1
M2各有两种起动方式,可通过转换开关选择变频/工频起动方式。
  
    (3)
运行
    
正常情况下,电动机M1处于变频调速状态,电动机M2处于停机备用状态。现场压力变送器检测管网出口压力(420mA模拟量信号),并与预定值相比较,经PLC内部专用PID指令进行运算,得到变频器所需频率信号,自动调节电动机转速,达到所需管网压力。
  
    (4)
停止
    
按下停止按钮"PLC控制所有接触器断开,变频器停止工作。
  
    (5)
切换
    
当需从电动机M1切换到M2时,接触器KM2断开,KM1闭合,此时电动机M1工作在工频下,在变频器停止后,KM4闭合,变频器重新起动,电动机M2在变频器驱动下起动;起动后,KM1断开,电动机M1停止,切换操作结束。电动机M2切换到M1过程类似。
  
    (6)
报警及故障自诊断
    
通过PLC内部程序设定报警及联锁保护,一旦出现故障立即停止相应操作并报警。对于故障自诊断功能,考虑到成本问题,未设计上位机,只设置相应故障代码,通过4位数码管显示,使维修人员可根据故障信息方便查找到故障点。如:(a)压缩机油压低、水压低等故障信号,可由现场防爆电接点压力表测得,直接送至PLC,由PLC控制实现声光报警和延时停车;(b)增设现场振动传感器,并将信号送至PLC,对压缩机运行状况进行显示和诊断。
  
    
 几点体会和设计中应注意的问题
  
    (1)
采用变频控制后,实现了压缩机的软起动,减小了起动电流对电网的冲击;节电效果明显,1年内可回收全部投资。
  
    (2)
采用PLC后,组成闭环自控系统,实现自动调节,运行更加稳定可靠。
  
    (3)
变频器、PLC、接触器等可安装在一台控制柜内,可就地或远控操作,方式简单灵活。
  
    (4)
系统可扩展性较好。若有多台压缩机在变频/工频供电方式下运行时,只需将增加信息或信号引至PLC,即可实现整个系统的自动控制;若生产需要,本系统也可方便接入DCS或上位机,建立人机界面的监控系统等。
  
    (5)
预测性维护检修可大大延长压缩机使用寿命,提高可靠性,减少停车损失,降低运行费用。
  
    (6)PLC
控制电动机在变频/工频供电方式下切换时,须保证各接触器闭合和断开顺序以及足够的延时,以防止电动机绕组产生的感应电动势加载到变频器的输出逆变桥上,造成损坏。
  
    (7)PLC
须实现KM2KM4间的互锁,以防止2台电动机同时变频起动,使变频器因过载而损坏。
  
    (8)
2台电动机会在短时间内分别在工频和变频下同时运行,故变频控制柜的总电源开关需按2台电动机负载量考虑

西门子模块6SL3055-0AA00-5AA0

一 PLC与输入元件的连接

  PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。

  1 与主令电器元件连接

  如下图所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组连接。

  2与旋转编码器连接

  旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,简单的只有A相。

  如上图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-"端要与编码器的COM端连接,“+"与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。

  3与传感器连接

  传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如下图所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。

  式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7